為了能夠把生物質(zhì)燃燒設(shè)備推向市場,實現(xiàn)其商品化生產(chǎn),本研究從分析*代生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐的設(shè)計依據(jù)出發(fā),針對*代生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐存在的爐膛溫度高、排煙溫度高等一些問題,進行了改進設(shè)計,并制造出一臺42kw燃用生物質(zhì)成型燃料的熱水鍋爐。在4種工況下對其進行熱性能試驗,各項熱性能指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求,彌補了*代存在的不足,其中燃燒效率zui高達(dá)94.84%,熱效率zui高達(dá)80.81%。與*代生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐相比,各項熱損失、熱效率和燃燒效率有著相似的變化規(guī)律,但其大小有著不同程度的改變: (1) 改進后的鍋爐散熱損失有了明顯降低。改進前4個工況下散熱損失在7.64%~33.28%變化,改進后4個工況下散熱損失在1.11%~10.32%變化,改進后散熱損失比改進前降低了6.53~22.96個百分點; (2) 改進后的鍋爐排煙熱損失有了明顯降低。改進前4個工況下排煙熱損失在10.65%~33.18%變化,改進后4個工況下排煙熱損失在3.07%~16.11%變化,改進后排煙熱損失比改進前降低了7.58~17.07個百分點; (3) 改進后的鍋爐熱效率有了一定程度的提高。改進前4個工況下熱效率在52.96%~70.13%變化,改進后4個工況下熱效率在63.99%~80.81%變化,改進后熱效率比改進前增加了10.68~11.03個百分點; (4) 改進后的鍋爐氣體不*燃燒熱損失、固體不*燃燒熱損失和灰渣物理熱損失有較小程度的增加。改進前4個工況下氣體不*燃燒熱損失在0.522%~1.267%變化,改進后4個工況下氣體不*燃燒熱損失在2.13%~6.72%變化,改進后氣體不*燃燒熱損失比改進前增加了1.61~5.45個百分點;改進前4個工況下固體不*燃燒熱損失在1.275%~2.36%變化,改進后4個工況下固體不*燃燒熱損失在3.26%~4.44%變化,改進后固體不*燃燒熱損失比改進前增加了1.99~2.08個百分點;改進前4個工況下灰渣物理熱損失在0.081%~0.091%變化,改進后4個工況下灰渣物理熱損失在0.133%~0.139%變化,改進后灰渣物理熱損失比改進前增加了0.052~0.048個百分點。 zui后應(yīng)用商業(yè)軟件Fluent對不加料冷態(tài)進行模擬,為以后更深入的模擬打下基礎(chǔ),為今后的改進設(shè)計提供參考依據(jù)。
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